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眾所周知
排出的剩余污泥需要通過固液分離來降低污泥體積從而進(jìn)行下一步的污泥無害化處理
一、帶式壓濾機(jī)的工作原理
簡單描述一下我廠的帶式壓濾機(jī)工作過程:污泥通過變頻螺桿泵從污泥濃縮池通過管道混合器抽到壓濾機(jī)上
二、影響帶式壓濾機(jī)出泥的因素
帶式壓濾機(jī)壓泥是一個(gè)動(dòng)態(tài)的操作過程
1、濃縮池污泥含水率
濃縮池污泥含水率低于98.5%
,壓泥機(jī)的出泥速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于98.5以上。如果污泥含水率低于95%,那么污泥將失去流動(dòng)性,不利于壓泥工作。所以有必要降低濃縮池污泥含水率,但是含水率不能低于95%。濃縮池污泥含水率主要受濃縮池體積
、二沉池剩余污泥含水率、污泥沉降性能的影響。增大濃縮池體積可以增加污泥沉降時(shí)間,從而降低濃縮池污泥含水率,所以在工程設(shè)計(jì)中應(yīng)該考慮適當(dāng)增加濃縮池體積。二沉池剩余污泥的含水率一般在97.3%-98.5%之間,二沉池污泥濃度過高會(huì)增加二沉池污泥沉降壓力從而造成二沉池翻泥,所以一般不采取通過降低二沉池污泥含水率來降低濃縮池污泥含水率。污泥的沉降性能嚴(yán)重影響濃縮池污泥含水率,正常情況下SV30(30分鐘內(nèi)的污泥沉降比)為15%-30%,但是特殊情況下SV30會(huì)達(dá)到70%以上,在這種情況下就需要通過增加外部條件來加快污泥沉降速度(一般采用加入一定比例的PAC或Fecl3)?div id="4qifd00" class="flower right">2、活性污泥在污泥中所占的比例
活性污泥顆粒較厭氧硝化后的污泥顆粒大
3
、泥藥比污泥投加PAM后,通過管道混合器初步混合
,在后續(xù)管道中進(jìn)一步混合,后通過混凝槽終混合。在混合過程中泥藥通過流動(dòng)中的紊流作用,使大部分游離態(tài)水與污泥分開,進(jìn)而在濃縮段達(dá)到固液初步分離的效果。在終的泥藥混合溶液中不應(yīng)含有游離態(tài)的PAM。如果PAM投加量過大
,混合溶液中攜帶有PAM,一方面造成PAM的浪費(fèi),另一方面PAM粘在濾布上,不利于噴淋水對(duì)濾布的沖洗,終導(dǎo)致濾布堵塞。如果PAM投加量過小,泥藥混合溶液中游離態(tài)水無法與污泥分離,污泥顆粒堵塞濾布從而無法進(jìn)行固液分離。4、PAM濃度
PAM的分子能與分散于溶液中的懸浮粒子架橋吸附
,有著極強(qiáng)的絮凝作用。PAM的濃度決定壓泥的效果,如果濃度過高(比如2‰以上)在保證泥藥充分混合的情況下5、濾布通透度
濾布的通透程度直接決定壓泥機(jī)的出泥速度
濾布是依靠固定的噴淋裝置進(jìn)行沖洗
。噴淋裝置由沖洗水泵、鏈接管道、固定位置的不銹鋼噴嘴等構(gòu)成。中水通過沖洗水泵以5-8公斤壓力進(jìn)入管道,然后通過12個(gè)并列布置的噴嘴以交叉扇形均勻打在濾布上,將濾布上沾黏的污泥及過量的PAM沖掉,從而達(dá)到濾布通透的目的。如果水中硬質(zhì)的雜質(zhì)較大,噴醉寬度僅1mm6、壓泥機(jī)的穩(wěn)定程度
帶式壓濾機(jī)主要由空壓機(jī)
壓濾機(jī)在設(shè)計(jì)上已經(jīng)充分的考慮到各方面因素的影響
7
污泥和PAM混合后
8
帶式壓濾機(jī)的濾布是使污泥與游離水分離開來
三
1、降低濃縮池污泥含水率
在設(shè)計(jì)初期應(yīng)該考慮適當(dāng)增加濃縮池容積
在保證二沉池不會(huì)出現(xiàn)翻泥的情況下
在好氧池SV30正常的情況下采取間歇式補(bǔ)泥,即:將剩余污泥排入濃縮池
在好氧池SV30不正常的情況下,就需要從二沉池取一定量的污泥做“PAC或者Fecl3對(duì)污泥的絮凝實(shí)驗(yàn)”
①配制1g/L的PAC或Fecl3溶液
以此為依據(jù)在往濃縮池內(nèi)注入剩余污泥時(shí)添加相應(yīng)量的PAC或Fecl3溶液。
2
、增加濃縮池內(nèi)活性污泥比例濃縮池內(nèi)溶解液幾乎為零
,如果一天不進(jìn)行壓泥作業(yè),那么濃縮池內(nèi)的污泥將進(jìn)行厭氧消化,對(duì)后續(xù)的壓泥操作有一定的影響。所以在壓泥作業(yè)前必須往濃縮池注入二沉池的活性剩余污泥,增加濃縮池內(nèi)活性污泥比例,以此來保證后續(xù)的壓泥作業(yè)。3
PAM的投加量由污泥流量、污泥含水率
4、掌握好PAM濃度
我廠絮凝劑經(jīng)過多次不同濃度PAM實(shí)驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)PAM濃度在0.6‰-0.8‰之間壓泥效果佳
5
、保證濾布通透中水的水質(zhì)直接影響到濾布的通透程度
。所以在中水利用之前應(yīng)該進(jìn)行水中硬質(zhì)懸浮物的檢測(cè),如果不滿足壓泥機(jī)用水需求的話應(yīng)該增加中水過濾系統(tǒng),以提高中水水質(zhì),或者在壓泥機(jī)噴淋頭前端增加濾網(wǎng)以滿足壓泥機(jī)噴淋用水需求。泥藥配比也會(huì)影響濾布的通透程度
。因此在正常生產(chǎn)過程中調(diào)配好污泥和PAM的配比,以保證濾布的通透度,增加產(chǎn)量。6
、保證壓泥機(jī)的穩(wěn)定程度我廠壓泥機(jī)主要表現(xiàn)的問題為:
①軸承頻繁磨損;②濾布經(jīng)常跑偏
;③張緊氣缸和糾偏氣缸偶爾失靈;④濾布不均勻扯拉嚴(yán)重;⑤濾布跑偏時(shí)自動(dòng)停機(jī)功能有時(shí)失靈。針對(duì)以上問題
,我廠組織專業(yè)人員對(duì)壓泥機(jī)進(jìn)行定期保養(yǎng)、檢修,發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題徹底找出造成該問題的原因,以此來杜絕該類問題再次發(fā)生。對(duì)軸承定期涂抹黃油,保證軸承轉(zhuǎn)子的潤滑性,防止軸承頻繁磨損。合理調(diào)整濾布轉(zhuǎn)速,及分料板高度,防止因受力不均造成濾布扭曲甚至撕裂,并可防止因受力不均所造成的軸承磨損。7、增加泥藥混合時(shí)間
以前我廠的管道混合器與上料口僅2米的管道連接
8、適當(dāng)降低濃縮段濾布目數(shù)
我廠試運(yùn)行初期濃縮段和壓濾段選用濾布目數(shù)太大
,濾布空隙過小,小顆粒的污泥隨游離水流經(jīng)濾布造成濃縮段濾布堵塞嚴(yán)重,噴淋沖洗不干凈,游離水無法和污泥分離,對(duì)壓濾段影響嚴(yán)重,以至于出泥量非常低。而后我廠濃縮段降低了濾布目數(shù),濾布空隙增大,游離水能迅速流出濾布,降低了壓濾段的污泥含水率,增加壓濾機(jī)出泥量。經(jīng)過我們恒磊帶式壓濾機(jī)半年多的調(diào)試和改造成果表現(xiàn)如下:
目前我廠污泥脫水后污泥含水率由以前的80%左右降至60%-70%之間,不僅降低污泥體積
,減少運(yùn)輸成本,而且完全滿足衛(wèi)生填埋污泥含水率低于80%的要求。PAM用量由以前每噸干泥8Kg以上PAM用量降低至3-3.5Kg之間
。PAM用量的降低極大的減少了污泥脫水成本。中水過濾系統(tǒng)降低了水中硬質(zhì)懸浮物的含量,噴淋的壓力由以前的0.08MPA降低至0.05MPA
,因此可以省去一臺(tái)18KW的沖洗水泵,由此又可省去一筆電費(fèi)支出。出泥速度由以前兩臺(tái)帶式壓濾機(jī)1.5小時(shí)出1噸干泥變?yōu)?0分鐘出1噸干泥
綜上所述,合理控制各項(xiàng)影響因素
聲明:以上只是我們恒磊帶式壓濾機(jī)廠的經(jīng)驗(yàn)分享
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