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眾所周知
排出的剩余污泥需要通過(guò)固液分離來(lái)降低污泥體積從而進(jìn)行下一步的污泥無(wú)害化處理
一
簡(jiǎn)單描述一下我廠的帶式壓濾機(jī)工作過(guò)程:污泥通過(guò)變頻螺桿泵從污泥濃縮池通過(guò)管道混合器抽到壓濾機(jī)上
二
帶式壓濾機(jī)壓泥是一個(gè)動(dòng)態(tài)的操作過(guò)程,影響出泥量和出泥速度有一下幾種因素。
1
濃縮池污泥含水率低于98.5%,壓泥機(jī)的出泥速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于98.5以上
濃縮池污泥含水率主要受濃縮池體積
2、活性污泥在污泥中所占的比例
活性污泥顆粒較厭氧硝化后的污泥顆粒大
3
污泥投加PAM后
如果PAM投加量過(guò)大
4
、PAM濃度PAM的分子能與分散于溶液中的懸浮粒子架橋吸附
,有著極強(qiáng)的絮凝作用。PAM的濃度決定壓泥的效果,如果濃度過(guò)高(比如2‰以上)在保證泥藥充分混合的情況下,需要加入過(guò)量的PAM,否則會(huì)造成上料口泥藥混合不均勻,造成一定量的PAM浪費(fèi),同時(shí)會(huì)造成濾布堵塞5
濾布的通透程度直接決定壓泥機(jī)的出泥速度。在濾布通透的情況下
濾布是依靠固定的噴淋裝置進(jìn)行沖洗
6
、壓泥機(jī)的穩(wěn)定程度帶式壓濾機(jī)主要由空壓機(jī)
、電機(jī)減速機(jī)、濾帶、機(jī)架、軸承、花輥、壓榨輥、導(dǎo)向輥、托輥、驅(qū)動(dòng)輥、糾偏輥、濃縮箱架、給料裝置、分料板、出料斗、擋泥板、濾液回收裝置、防濺罩、進(jìn)水管、落水管、緊固件、光電傳感器、氣動(dòng)元件、管道混合器等構(gòu)成。壓濾機(jī)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,影響因素較多,每一個(gè)部件的不穩(wěn)定都會(huì)造成壓泥機(jī)無(wú)法工作。壓濾機(jī)在設(shè)計(jì)上已經(jīng)充分的考慮到各方面因素的影響
,因此不要輕易的去改動(dòng)部分設(shè)計(jì)。比如:分料板主要作用是使污泥平均的分布在濾布上,在以前的工作中將分料板去掉,壓濾機(jī)壓濾段軸承損壞率高,這主要是由于污泥在濾布上分布不均勻,在壓榨過(guò)程中濾布受力不均,兩側(cè)軸承受力也不均勻,從而造成濾布扭曲甚至撕裂,軸承破損。7
、泥藥混合程度污泥和PAM混合后,PAM能使污泥通過(guò)電中和及架橋吸附作用
,絮凝在一起,從而使游離水與污泥分離開來(lái)?div id="4qifd00" class="flower right">8
帶式壓濾機(jī)的濾布是使污泥與游離水分離開來(lái)
三
1、降低濃縮池污泥含水率
在設(shè)計(jì)初期應(yīng)該考慮適當(dāng)增加濃縮池容積
在保證二沉池不會(huì)出現(xiàn)翻泥的情況下
,適當(dāng)增加活性污泥在二沉池沉淀時(shí)間,以降低二沉池污泥含水率,但此方法不容易掌握,如果控制不好污泥沉淀時(shí)間的話,很容易造成二沉池污泥過(guò)多,從而嚴(yán)重影響出水水質(zhì)。在好氧池SV30正常的情況下采取間歇式補(bǔ)泥,即:將剩余污泥排入濃縮池
,濃縮池出水口從上清液變成渾濁的污泥時(shí)停止補(bǔ)泥,待濃縮池內(nèi)污泥沉淀一定時(shí)間之后再次往濃縮池補(bǔ)充剩余污泥,如此反復(fù)在好氧池SV30不正常的情況下
①配制1g/L的PAC或Fecl3溶液
以此為依據(jù)在往濃縮池內(nèi)注入剩余污泥時(shí)添加相應(yīng)量的PAC或Fecl3溶液
2、增加濃縮池內(nèi)活性污泥比例
濃縮池內(nèi)溶解液幾乎為零
3
PAM的投加量由污泥流量
4
我廠絮凝劑經(jīng)過(guò)多次不同濃度PAM實(shí)驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)PAM濃度在0.6‰-0.8‰之間壓泥效果佳。在省藥的同時(shí)可以加快游離水和污泥分離
5
中水的水質(zhì)直接影響到濾布的通透程度
泥藥配比也會(huì)影響濾布的通透程度
6、保證壓泥機(jī)的穩(wěn)定程度
我廠壓泥機(jī)主要表現(xiàn)的問(wèn)題為:
①軸承頻繁磨損
針對(duì)以上問(wèn)題
7
以前我廠的管道混合器與上料口僅2米的管道連接,泥藥混合后混合時(shí)間過(guò)短
8
我廠試運(yùn)行初期濃縮段和壓濾段選用濾布目數(shù)太大
經(jīng)過(guò)我們恒磊帶式壓濾機(jī)半年多的調(diào)試和改造成果表現(xiàn)如下:
目前我廠污泥脫水后污泥含水率由以前的80%左右降至60%-70%之間
PAM用量由以前每噸干泥8Kg以上PAM用量降低至3-3.5Kg之間
。PAM用量的降低極大的減少了污泥脫水成本。中水過(guò)濾系統(tǒng)降低了水中硬質(zhì)懸浮物的含量,噴淋的壓力由以前的0.08MPA降低至0.05MPA
,因此可以省去一臺(tái)18KW的沖洗水泵,由此又可省去一筆電費(fèi)支出。出泥速度由以前兩臺(tái)帶式壓濾機(jī)1.5小時(shí)出1噸干泥變?yōu)?0分鐘出1噸干泥
,加快污泥出泥量同時(shí)減少機(jī)械運(yùn)行時(shí)間,減少機(jī)械磨損,同時(shí)降低運(yùn)行電力成本。綜上所述,合理控制各項(xiàng)影響因素
,可以極大的降低運(yùn)行成本,從而為我恒磊廠增加效益。聲明:以上只是我們恒磊帶式壓濾機(jī)廠的經(jīng)驗(yàn)分享,具體使用還要根據(jù)各位自己的實(shí)際情況而定!
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