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眾所周知
,生活污水處理過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的活性污泥,污水處理過(guò)程中污泥量過(guò)低,污水中污染物得不到充分的分解致使出水水質(zhì)不達(dá)標(biāo)。污泥含量過(guò)高,一部分活性污泥會(huì)因得不到充足的營(yíng)養(yǎng)而死亡分解,活性污泥分解后會(huì)產(chǎn)生大量的污染物,從而影響污水處理效果排出的剩余污泥需要通過(guò)固液分離來(lái)降低污泥體積從而進(jìn)行下一步的污泥無(wú)害化處理
一
簡(jiǎn)單描述一下我廠的帶式壓濾機(jī)工作過(guò)程:污泥通過(guò)變頻螺桿泵從污泥濃縮池通過(guò)管道混合器抽到壓濾機(jī)上
二、影響帶式壓濾機(jī)出泥的因素
帶式壓濾機(jī)壓泥是一個(gè)動(dòng)態(tài)的操作過(guò)程
1
濃縮池污泥含水率低于98.5%
濃縮池污泥含水率主要受濃縮池體積
2
活性污泥顆粒較厭氧硝化后的污泥顆粒大
3
污泥投加PAM后
如果PAM投加量過(guò)大
,混合溶液中攜帶有PAM,一方面造成PAM的浪費(fèi),另一方面PAM粘在濾布上,不利于噴淋水對(duì)濾布的沖洗,終導(dǎo)致濾布堵塞。如果PAM投加量過(guò)小,泥藥混合溶液中游離態(tài)水無(wú)法與污泥分離,污泥顆粒堵塞濾布從而無(wú)法進(jìn)行固液分離。4、PAM濃度
PAM的分子能與分散于溶液中的懸浮粒子架橋吸附
,有著極強(qiáng)的絮凝作用。PAM的濃度決定壓泥的效果5
、濾布通透度濾布的通透程度直接決定壓泥機(jī)的出泥速度。在濾布通透的情況下
,泥藥混合溶液中的游離水更容易的從濾布流出,不僅可提高濃縮段的污泥濃度,同時(shí)也提高了壓濾段污泥的可擠壓性。如果濾布透水性不好,壓濾段污泥含水率較高污泥流動(dòng)性強(qiáng),造成污泥在初步擠壓過(guò)程中從濾布兩側(cè)流出,從而降低出泥量,增加PAM用量。濾布是依靠固定的噴淋裝置進(jìn)行沖洗。噴淋裝置由沖洗水泵
、鏈接管道、固定位置的不銹鋼噴嘴等構(gòu)成。中水通過(guò)沖洗水泵以5-8公斤壓力進(jìn)入管道,然后通過(guò)12個(gè)并列布置的噴嘴以交叉扇形均勻打在濾布上,將濾布上沾黏的污泥及過(guò)量的PAM沖掉,從而達(dá)到濾布通透的目的6
、壓泥機(jī)的穩(wěn)定程度帶式壓濾機(jī)主要由空壓機(jī)
、電機(jī)減速機(jī)、濾帶、機(jī)架、軸承、花輥、壓榨輥、導(dǎo)向輥、托輥、驅(qū)動(dòng)輥、糾偏輥、濃縮箱架、給料裝置、分料板、出料斗壓濾機(jī)在設(shè)計(jì)上已經(jīng)充分的考慮到各方面因素的影響
7
、泥藥混合程度污泥和PAM混合后
8
帶式壓濾機(jī)的濾布是使污泥與游離水分離開來(lái)
三
1
在設(shè)計(jì)初期應(yīng)該考慮適當(dāng)增加濃縮池容積
在保證二沉池不會(huì)出現(xiàn)翻泥的情況下
在好氧池SV30正常的情況下采取間歇式補(bǔ)泥
在好氧池SV30不正常的情況下,就需要從二沉池取一定量的污泥做“PAC或者Fecl3對(duì)污泥的絮凝實(shí)驗(yàn)”
①配制1g/L的PAC或Fecl3溶液
以此為依據(jù)在往濃縮池內(nèi)注入剩余污泥時(shí)添加相應(yīng)量的PAC或Fecl3溶液。
2
、增加濃縮池內(nèi)活性污泥比例濃縮池內(nèi)溶解液幾乎為零
,如果一天不進(jìn)行壓泥作業(yè)3、控制合適的泥藥比
PAM的投加量由污泥流量
4
、掌握好PAM濃度我廠絮凝劑經(jīng)過(guò)多次不同濃度PAM實(shí)驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)PAM濃度在0.6‰-0.8‰之間壓泥效果佳
。在省藥的同時(shí)可以加快游離水和污泥分離,增加污泥產(chǎn)量。低濃度的PAM也可以降低污泥脫水后的含水率,PAM濃度在0.6‰-0.8‰之間,可以把污泥的含水率降低至60%-70%之間。5
、保證濾布通透中水的水質(zhì)直接影響到濾布的通透程度
。所以在中水利用之前應(yīng)該進(jìn)行水中硬質(zhì)懸浮物的檢測(cè),如果不滿足壓泥機(jī)用水需求的話應(yīng)該增加中水過(guò)濾系統(tǒng),以提高中水水質(zhì),或者在壓泥機(jī)噴淋頭前端增加濾網(wǎng)以滿足壓泥機(jī)噴淋用水需求。泥藥配比也會(huì)影響濾布的通透程度。因此在正常生產(chǎn)過(guò)程中調(diào)配好污泥和PAM的配比
,以保證濾布的通透度,增加產(chǎn)量。6
、保證壓泥機(jī)的穩(wěn)定程度我廠壓泥機(jī)主要表現(xiàn)的問(wèn)題為:
①軸承頻繁磨損
;②濾布經(jīng)常跑偏針對(duì)以上問(wèn)題
,我廠組織專業(yè)人員對(duì)壓泥機(jī)進(jìn)行定期保養(yǎng)、檢修,發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題徹底找出造成該問(wèn)題的原因,以此來(lái)杜絕該類問(wèn)題再次發(fā)生。對(duì)軸承定期涂抹黃油,保證軸承轉(zhuǎn)子的潤(rùn)滑性,防止軸承頻繁磨損。合理調(diào)整濾布轉(zhuǎn)速,及分料板高度,防止因受力不均造成濾布扭曲甚至撕裂,并可防止因受力不均所造成的軸承磨損。7
、增加泥藥混合時(shí)間以前我廠的管道混合器與上料口僅2米的管道連接
,泥藥混合后混合時(shí)間過(guò)短,泥藥混合不均勻,泥水分離不徹底,造成壓泥機(jī)單位時(shí)間內(nèi)出泥量少。在分析原因后我廠在管道混合器和上料口之間又增加了15米的管道,泥藥在管道內(nèi)充分混合,泥水分離效果很好,出泥量增加。8、適當(dāng)降低濃縮段濾布目數(shù)
我廠試運(yùn)行初期濃縮段和壓濾段選用濾布目數(shù)太大
,濾布空隙過(guò)小經(jīng)過(guò)我們恒磊帶式壓濾機(jī)半年多的調(diào)試和改造成果表現(xiàn)如下:
目前我廠污泥脫水后污泥含水率由以前的80%左右降至60%-70%之間
PAM用量由以前每噸干泥8Kg以上PAM用量降低至3-3.5Kg之間
。PAM用量的降低極大的減少了污泥脫水成本。中水過(guò)濾系統(tǒng)降低了水中硬質(zhì)懸浮物的含量
,噴淋的壓力由以前的0.08MPA降低至0.05MPA,因此可以省去一臺(tái)18KW的沖洗水泵,由此又可省去一筆電費(fèi)支出。出泥速度由以前兩臺(tái)帶式壓濾機(jī)1.5小時(shí)出1噸干泥變?yōu)?0分鐘出1噸干泥
,加快污泥出泥量同時(shí)減少機(jī)械運(yùn)行時(shí)間,減少機(jī)械磨損,同時(shí)降低運(yùn)行電力成本。綜上所述
聲明:以上只是我們恒磊帶式壓濾機(jī)廠的經(jīng)驗(yàn)分享