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眾所周知
排出的剩余污泥需要通過(guò)固液分離來(lái)降低污泥體積從而進(jìn)行下一步的污泥無(wú)害化處理
一
簡(jiǎn)單描述一下我廠的帶式壓濾機(jī)工作過(guò)程:污泥通過(guò)變頻螺桿泵從污泥濃縮池通過(guò)管道混合器抽到壓濾機(jī)上,在此過(guò)程中將一定濃度的陽(yáng)離子PAM(聚丙烯酰胺)溶液通過(guò)變頻螺桿泵打入管道混合器中
二
、影響帶式壓濾機(jī)出泥的因素帶式壓濾機(jī)壓泥是一個(gè)動(dòng)態(tài)的操作過(guò)程
,影響出泥量和出泥速度有一下幾種因素。1
、濃縮池污泥含水率濃縮池污泥含水率低于98.5%
,壓泥機(jī)的出泥速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于98.5以上。如果污泥含水率低于95%,那么污泥將失去流動(dòng)性,不利于壓泥工作。所以有必要降低濃縮池污泥含水率,但是含水率不能低于95%。濃縮池污泥含水率主要受濃縮池體積、二沉池剩余污泥含水率
、污泥沉降性能的影響2
活性污泥顆粒較厭氧硝化后的污泥顆粒大
3、泥藥比
污泥投加PAM后
,通過(guò)管道混合器初步混合,在后續(xù)管道中進(jìn)一步混合,后通過(guò)混凝槽終混合。在混合過(guò)程中泥藥通過(guò)流動(dòng)中的紊流作用,使大部分游離態(tài)水與污泥分開(kāi),進(jìn)而在濃縮段達(dá)到固液初步分離的效果。在終的泥藥混合溶液中不應(yīng)含有游離態(tài)的PAM。如果PAM投加量過(guò)大
,混合溶液中攜帶有PAM,一方面造成PAM的浪費(fèi),另一方面PAM粘在濾布上,不利于噴淋水對(duì)濾布的沖洗,終導(dǎo)致濾布堵塞。如果PAM投加量過(guò)小,泥藥混合溶液中游離態(tài)水無(wú)法與污泥分離,污泥顆粒堵塞濾布從而無(wú)法進(jìn)行固液分離。4
、PAM濃度PAM的分子能與分散于溶液中的懸浮粒子架橋吸附
,有著極強(qiáng)的絮凝作用。PAM的濃度決定壓泥的效果,如果濃度過(guò)高(比如2‰以上)在保證泥藥充分混合的情況下,需要加入過(guò)量的PAM,否則會(huì)造成上料口泥藥混合不均勻,造成一定量的PAM浪費(fèi),同時(shí)會(huì)造成濾布堵塞,不利于壓泥工作的進(jìn)行5
、濾布通透度濾布的通透程度直接決定壓泥機(jī)的出泥速度
。在濾布通透的情況下,泥藥混合溶液中的游離水更容易的從濾布流出,不僅可提高濃縮段的污泥濃度,同時(shí)也提高了壓濾段污泥的可擠壓性。如果濾布透水性不好,壓濾段污泥含水率較高污泥流動(dòng)性強(qiáng),造成污泥在初步擠壓過(guò)程中從濾布兩側(cè)流出,從而降低出泥量,增加PAM用量。濾布是依靠固定的噴淋裝置進(jìn)行沖洗
。噴淋裝置由沖洗水泵、鏈接管道、固定位置的不銹鋼噴嘴等構(gòu)成。中水通過(guò)沖洗水泵以5-8公斤壓力進(jìn)入管道,然后通過(guò)12個(gè)并列布置的噴嘴以交叉扇形均勻打在濾布上,將濾布上沾黏的污泥及過(guò)量的PAM沖掉,從而達(dá)到濾布通透的目的。如果水中硬質(zhì)的雜質(zhì)較大,噴醉寬度僅1mm,直徑大于1mm的雜質(zhì)無(wú)法通過(guò)并造成噴嘴堵塞,從而使并列布置的噴無(wú)法形成扇面,造成濾布堵塞,游離水不能快速滲出,進(jìn)而影響壓泥工作。6
、壓泥機(jī)的穩(wěn)定程度帶式壓濾機(jī)主要由空壓機(jī)、電機(jī)減速機(jī)
、濾帶、機(jī)架、軸承壓濾機(jī)在設(shè)計(jì)上已經(jīng)充分的考慮到各方面因素的影響
7
、泥藥混合程度污泥和PAM混合后
8、濾布目數(shù)
帶式壓濾機(jī)的濾布是使污泥與游離水分離開(kāi)來(lái)
三
1、降低濃縮池污泥含水率
在設(shè)計(jì)初期應(yīng)該考慮適當(dāng)增加濃縮池容積
在保證二沉池不會(huì)出現(xiàn)翻泥的情況下
在好氧池SV30正常的情況下采取間歇式補(bǔ)泥
在好氧池SV30不正常的情況下
①配制1g/L的PAC或Fecl3溶液;②取4個(gè)1000mL量筒并依此編號(hào)
以此為依據(jù)在往濃縮池內(nèi)注入剩余污泥時(shí)添加相應(yīng)量的PAC或Fecl3溶液
2、增加濃縮池內(nèi)活性污泥比例
濃縮池內(nèi)溶解液幾乎為零
3
PAM的投加量由污泥流量
4
我廠絮凝劑經(jīng)過(guò)多次不同濃度PAM實(shí)驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)PAM濃度在0.6‰-0.8‰之間壓泥效果佳
5
中水的水質(zhì)直接影響到濾布的通透程度
泥藥配比也會(huì)影響濾布的通透程度。因此在正常生產(chǎn)過(guò)程中調(diào)配好污泥和PAM的配比
6
我廠壓泥機(jī)主要表現(xiàn)的問(wèn)題為:
①軸承頻繁磨損
針對(duì)以上問(wèn)題,我廠組織專(zhuān)業(yè)人員對(duì)壓泥機(jī)進(jìn)行定期保養(yǎng)
7、增加泥藥混合時(shí)間
以前我廠的管道混合器與上料口僅2米的管道連接
8
、適當(dāng)降低濃縮段濾布目數(shù)我廠試運(yùn)行初期濃縮段和壓濾段選用濾布目數(shù)太大
,濾布空隙過(guò)小,小顆粒的污泥隨游離水流經(jīng)濾布造成濃縮段濾布堵塞嚴(yán)重,噴淋沖洗不干凈,游離水無(wú)法和污泥分離,對(duì)壓濾段影響嚴(yán)重,以至于出泥量非常低。而后我廠濃縮段降低了濾布目數(shù),濾布空隙增大,游離水能迅速流出濾布,降低了壓濾段的污泥含水率,增加壓濾機(jī)出泥量。經(jīng)過(guò)我們恒磊帶式壓濾機(jī)半年多的調(diào)試和改造成果表現(xiàn)如下:
目前我廠污泥脫水后污泥含水率由以前的80%左右降至60%-70%之間
,不僅降低污泥體積,減少運(yùn)輸成本,而且完全滿足衛(wèi)生填埋污泥含水率低于80%的要求。PAM用量由以前每噸干泥8Kg以上PAM用量降低至3-3.5Kg之間
中水過(guò)濾系統(tǒng)降低了水中硬質(zhì)懸浮物的含量
出泥速度由以前兩臺(tái)帶式壓濾機(jī)1.5小時(shí)出1噸干泥變?yōu)?0分鐘出1噸干泥
綜上所述,合理控制各項(xiàng)影響因素
,可以極大的降低運(yùn)行成本,從而為我恒磊廠增加效益。聲明:以上只是我們恒磊帶式壓濾機(jī)廠的經(jīng)驗(yàn)分享,具體使用還要根據(jù)各位自己的實(shí)際情況而定!
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