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眾所周知
,生活污水處理過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的活性污泥,污水處理過(guò)程中污泥量過(guò)低排出的剩余污泥需要通過(guò)固液分離來(lái)降低污泥體積從而進(jìn)行下一步的污泥無(wú)害化處理。污水處理廠(chǎng)一般采用離心式壓泥機(jī)
一
簡(jiǎn)單描述一下我廠(chǎng)的帶式壓濾機(jī)工作過(guò)程:污泥通過(guò)變頻螺桿泵從污泥濃縮池通過(guò)管道混合器抽到壓濾機(jī)上,在此過(guò)程中將一定濃度的陽(yáng)離子PAM(聚丙烯酰胺)溶液通過(guò)變頻螺桿泵打入管道混合器中
,在管道混合器中泥藥充分混合后進(jìn)入壓濾機(jī)混凝槽。泥藥在混凝槽中再次混合后通過(guò)自流進(jìn)入污泥濃縮段,在此階段污泥中的水通過(guò)重力流出濾布,提高濃縮段的污泥濃度。濃縮后的污泥通過(guò)滾動(dòng)的濾布進(jìn)入污泥脫水段,在脫水段污泥被滾動(dòng)的濾布擠壓脫去游離態(tài)的水,從而進(jìn)一步降低污泥的含水率。在整個(gè)過(guò)程中濾布通過(guò)固定的噴淋頭沖洗,以達(dá)到濾布通透游離水更快濾出目的。二
、影響帶式壓濾機(jī)出泥的因素帶式壓濾機(jī)壓泥是一個(gè)動(dòng)態(tài)的操作過(guò)程
,影響出泥量和出泥速度有一下幾種因素。1
、濃縮池污泥含水率濃縮池污泥含水率低于98.5%
,壓泥機(jī)的出泥速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于98.5以上。如果污泥含水率低于95%,那么污泥將失去流動(dòng)性,不利于壓泥工作。所以有必要降低濃縮池污泥含水率,但是含水率不能低于95%。濃縮池污泥含水率主要受濃縮池體積
、二沉池剩余污泥含水率、污泥沉降性能的影響。增大濃縮池體積可以增加污泥沉降時(shí)間,從而降低濃縮池污泥含水率,所以在工程設(shè)計(jì)中應(yīng)該考慮適當(dāng)增加濃縮池體積。二沉池剩余污泥的含水率一般在97.3%-98.5%之間,二沉池污泥濃度過(guò)高會(huì)增加二沉池污泥沉降壓力從而造成二沉池翻泥,所以一般不采取通過(guò)降低二沉池污泥含水率來(lái)降低濃縮池污泥含水率。污泥的沉降性能?chē)?yán)重影響濃縮池污泥含水率,正常情況下SV30(30分鐘內(nèi)的污泥沉降比)為15%-30%,但是特殊情況下SV30會(huì)達(dá)到70%以上,在這種情況下就需要通過(guò)增加外部條件來(lái)加快污泥沉降速度(一般采用加入一定比例的PAC或Fecl3)?div id="4qifd00" class="flower right">2
、活性污泥在污泥中所占的比例活性污泥顆粒較厭氧硝化后的污泥顆粒大
3
污泥投加PAM后
如果PAM投加量過(guò)大,混合溶液中攜帶有PAM
,一方面造成PAM的浪費(fèi)4
PAM的分子能與分散于溶液中的懸浮粒子架橋吸附,有著極強(qiáng)的絮凝作用
5
濾布的通透程度直接決定壓泥機(jī)的出泥速度
濾布是依靠固定的噴淋裝置進(jìn)行沖洗
6、壓泥機(jī)的穩(wěn)定程度
帶式壓濾機(jī)主要由空壓機(jī)
、電機(jī)減速機(jī)、濾帶壓濾機(jī)在設(shè)計(jì)上已經(jīng)充分的考慮到各方面因素的影響,因此不要輕易的去改動(dòng)部分設(shè)計(jì)
。比如:分料板主要作用是使污泥平均的分布在濾布上,在以前的工作中將分料板去掉,壓濾機(jī)壓濾段軸承損壞率高,這主要是由于污泥在濾布上分布不均勻,在壓榨過(guò)程中濾布受力不均,兩側(cè)軸承受力也不均勻,從而造成濾布扭曲甚至撕裂,軸承破損。7
污泥和PAM混合后
8、濾布目數(shù)
帶式壓濾機(jī)的濾布是使污泥與游離水分離開(kāi)來(lái)
三、恒磊帶式壓濾機(jī)廠(chǎng)的解決方案
1
、降低濃縮池污泥含水率在設(shè)計(jì)初期應(yīng)該考慮適當(dāng)增加濃縮池容積
,這樣可以增大污泥沉降時(shí)間,在一定程度上可以降低濃縮池污泥含水率。在保證二沉池不會(huì)出現(xiàn)翻泥的情況下
,適當(dāng)增加活性污泥在二沉池沉淀時(shí)間在好氧池SV30正常的情況下采取間歇式補(bǔ)泥
在好氧池SV30不正常的情況下
①配制1g/L的PAC或Fecl3溶液;②取4個(gè)1000mL量筒并依此編號(hào)
以此為依據(jù)在往濃縮池內(nèi)注入剩余污泥時(shí)添加相應(yīng)量的PAC或Fecl3溶液
2、增加濃縮池內(nèi)活性污泥比例
濃縮池內(nèi)溶解液幾乎為零
3、控制合適的泥藥比
PAM的投加量由污泥流量
4
我廠(chǎng)絮凝劑經(jīng)過(guò)多次不同濃度PAM實(shí)驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)PAM濃度在0.6‰-0.8‰之間壓泥效果佳
5
中水的水質(zhì)直接影響到濾布的通透程度
泥藥配比也會(huì)影響濾布的通透程度
6、保證壓泥機(jī)的穩(wěn)定程度
我廠(chǎng)壓泥機(jī)主要表現(xiàn)的問(wèn)題為:
①軸承頻繁磨損
;②濾布經(jīng)常跑偏;③張緊氣缸和糾偏氣缸偶爾失靈;④濾布不均勻扯拉嚴(yán)重;⑤濾布跑偏時(shí)自動(dòng)停機(jī)功能有時(shí)失靈針對(duì)以上問(wèn)題
7、增加泥藥混合時(shí)間
以前我廠(chǎng)的管道混合器與上料口僅2米的管道連接
8、適當(dāng)降低濃縮段濾布目數(shù)
我廠(chǎng)試運(yùn)行初期濃縮段和壓濾段選用濾布目數(shù)太大
,濾布空隙過(guò)小,小顆粒的污泥隨游離水流經(jīng)濾布造成濃縮段濾布堵塞嚴(yán)重,噴淋沖洗不干凈,游離水無(wú)法和污泥分離,對(duì)壓濾段影響嚴(yán)重,以至于出泥量非常低。而后我廠(chǎng)濃縮段降低了濾布目數(shù),濾布空隙增大,游離水能迅速流出濾布,降低了壓濾段的污泥含水率,增加壓濾機(jī)出泥量。經(jīng)過(guò)我們恒磊帶式壓濾機(jī)半年多的調(diào)試和改造成果表現(xiàn)如下:
目前我廠(chǎng)污泥脫水后污泥含水率由以前的80%左右降至60%-70%之間
,不僅降低污泥體積,減少運(yùn)輸成本,而且完全滿(mǎn)足衛(wèi)生填埋污泥含水率低于80%的要求。PAM用量由以前每噸干泥8Kg以上PAM用量降低至3-3.5Kg之間。PAM用量的降低極大的減少了污泥脫水成本
。中水過(guò)濾系統(tǒng)降低了水中硬質(zhì)懸浮物的含量
,噴淋的壓力由以前的0.08MPA降低至0.05MPA,因此可以省去一臺(tái)18KW的沖洗水泵,由此又可省去一筆電費(fèi)支出出泥速度由以前兩臺(tái)帶式壓濾機(jī)1.5小時(shí)出1噸干泥變?yōu)?0分鐘出1噸干泥,加快污泥出泥量同時(shí)減少機(jī)械運(yùn)行時(shí)間
綜上所述
聲明:以上只是我們恒磊帶式壓濾機(jī)廠(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)分享,具體使用還要根據(jù)各位自己的實(shí)際情況而定!
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