銷售咨詢熱線:
眾所周知
排出的剩余污泥需要通過固液分離來降低污泥體積從而進(jìn)行下一步的污泥無害化處理。污水處理廠一般采用離心式壓泥機(jī)
一
簡單描述一下我廠的帶式壓濾機(jī)工作過程:污泥通過變頻螺桿泵從污泥濃縮池通過管道混合器抽到壓濾機(jī)上
二
、影響帶式壓濾機(jī)出泥的因素帶式壓濾機(jī)壓泥是一個(gè)動(dòng)態(tài)的操作過程,影響出泥量和出泥速度有一下幾種因素
。1
、濃縮池污泥含水率濃縮池污泥含水率低于98.5%
濃縮池污泥含水率主要受濃縮池體積
2、活性污泥在污泥中所占的比例
活性污泥顆粒較厭氧硝化后的污泥顆粒大
,與PAM混合后游離態(tài)水更好與污泥分離開來。通過壓泥操作發(fā)現(xiàn):當(dāng)濃縮池中厭氧硝化污泥比例高時(shí),泥藥混合后固液分離效果不好,污泥顆粒過小會(huì)造成濃縮段濾布透水性低,增加壓濾段固液分離負(fù)擔(dān),降低壓泥機(jī)產(chǎn)量。當(dāng)濃縮池中活性污泥比例高時(shí)在壓泥機(jī)濃縮段固液分離效果好,減輕了壓濾段濾布固液分離的負(fù)擔(dān)。游離態(tài)水份在濃縮段流出多的話就可以適當(dāng)增加上機(jī)泥藥混合液流量,從而在單位時(shí)間內(nèi)增加壓泥機(jī)污泥產(chǎn)量。3
、泥藥比污泥投加PAM后
,通過管道混合器初步混合,在后續(xù)管道中進(jìn)一步混合,后通過混凝槽終混合。在混合過程中泥藥通過流動(dòng)中的紊流作用如果PAM投加量過大,混合溶液中攜帶有PAM
4
、PAM濃度PAM的分子能與分散于溶液中的懸浮粒子架橋吸附
,有著極強(qiáng)的絮凝作用。PAM的濃度決定壓泥的效果,如果濃度過高(比如2‰以上)在保證泥藥充分混合的情況下,需要加入過量的PAM,否則會(huì)造成上料口泥藥混合不均勻,造成一定量的PAM浪費(fèi),同時(shí)會(huì)造成濾布堵塞5、濾布通透度
濾布的通透程度直接決定壓泥機(jī)的出泥速度
濾布是依靠固定的噴淋裝置進(jìn)行沖洗
6
帶式壓濾機(jī)主要由空壓機(jī)
壓濾機(jī)在設(shè)計(jì)上已經(jīng)充分的考慮到各方面因素的影響
,因此不要輕易的去改動(dòng)部分設(shè)計(jì)。比如:分料板主要作用是使污泥平均的分布在濾布上,在以前的工作中將分料板去掉,壓濾機(jī)壓濾段軸承損壞率高,這主要是由于污泥在濾布上分布不均勻,在壓榨過程中濾布受力不均7、泥藥混合程度
污泥和PAM混合后
8
、濾布目數(shù)帶式壓濾機(jī)的濾布是使污泥與游離水分離開來,從而達(dá)到污泥脫水的目的
。在濾布的選型直接影響壓泥機(jī)出泥效果。如果濾布目數(shù)過大,濾布上的空隙就小,造成固液分離困難,從而影響污泥脫水過程。如果濾布目數(shù)過少,濾布上的空隙就大,在壓榨過程中污泥在收到擠壓后會(huì)被擠出濾布,這樣就會(huì)造成用藥量增加而出泥量減少。三、恒磊帶式壓濾機(jī)廠的解決方案
1
、降低濃縮池污泥含水率在設(shè)計(jì)初期應(yīng)該考慮適當(dāng)增加濃縮池容積
,這樣可以增大污泥沉降時(shí)間,在一定程度上可以降低濃縮池污泥含水率。在保證二沉池不會(huì)出現(xiàn)翻泥的情況下
在好氧池SV30正常的情況下采取間歇式補(bǔ)泥,即:將剩余污泥排入濃縮池
,濃縮池出水口從上清液變成渾濁的污泥時(shí)停止補(bǔ)泥,待濃縮池內(nèi)污泥沉淀一定時(shí)間之后再次往濃縮池補(bǔ)充剩余污泥,如此反復(fù)。在好氧池SV30不正常的情況下,就需要從二沉池取一定量的污泥做“PAC或者Fecl3對污泥的絮凝實(shí)驗(yàn)”
。實(shí)驗(yàn)過程如下:①配制1g/L的PAC或Fecl3溶液;②取4個(gè)1000mL量筒并依此編號(hào)
,分別加入1000mL二沉池剩余污泥;③在6個(gè)量筒內(nèi)分別加入0mL、0.5mL、0.75mL、1mL配好的PAC或Fecl3溶液;④靜置30分鐘后觀察每個(gè)量筒內(nèi)的污泥沉淀情況。以此為依據(jù)在往濃縮池內(nèi)注入剩余污泥時(shí)添加相應(yīng)量的PAC或Fecl3溶液
。2、增加濃縮池內(nèi)活性污泥比例
濃縮池內(nèi)溶解液幾乎為零
,如果一天不進(jìn)行壓泥作業(yè),那么濃縮池內(nèi)的污泥將進(jìn)行厭氧消化,對后續(xù)的壓泥操作有一定的影響。所以在壓泥作業(yè)前必須往濃縮池注入二沉池的活性剩余污泥,增加濃縮池內(nèi)活性污泥比例3
PAM的投加量由污泥流量、污泥含水率
4
、掌握好PAM濃度我廠絮凝劑經(jīng)過多次不同濃度PAM實(shí)驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)PAM濃度在0.6‰-0.8‰之間壓泥效果佳
。在省藥的同時(shí)可以加快游離水和污泥分離,增加污泥產(chǎn)量。低濃度的PAM也可以降低污泥脫水后的含水率,PAM濃度在0.6‰-0.8‰之間,可以把污泥的含水率降低至60%-70%之間。5、保證濾布通透
中水的水質(zhì)直接影響到濾布的通透程度
。所以在中水利用之前應(yīng)該進(jìn)行水中硬質(zhì)懸浮物的檢測,如果不滿足壓泥機(jī)用水需求的話應(yīng)該增加中水過濾系統(tǒng),以提高中水水質(zhì),或者在壓泥機(jī)噴淋頭前端增加濾網(wǎng)以滿足壓泥機(jī)噴淋用水需求。泥藥配比也會(huì)影響濾布的通透程度
。因此在正常生產(chǎn)過程中調(diào)配好污泥和PAM的配比,以保證濾布的通透度6
我廠壓泥機(jī)主要表現(xiàn)的問題為:
①軸承頻繁磨損
針對以上問題
7
以前我廠的管道混合器與上料口僅2米的管道連接
8
我廠試運(yùn)行初期濃縮段和壓濾段選用濾布目數(shù)太大
經(jīng)過我們恒磊帶式壓濾機(jī)半年多的調(diào)試和改造成果表現(xiàn)如下:
目前我廠污泥脫水后污泥含水率由以前的80%左右降至60%-70%之間
PAM用量由以前每噸干泥8Kg以上PAM用量降低至3-3.5Kg之間
中水過濾系統(tǒng)降低了水中硬質(zhì)懸浮物的含量
出泥速度由以前兩臺(tái)帶式壓濾機(jī)1.5小時(shí)出1噸干泥變?yōu)?0分鐘出1噸干泥,加快污泥出泥量同時(shí)減少機(jī)械運(yùn)行時(shí)間
綜上所述
聲明:以上只是我們恒磊帶式壓濾機(jī)廠的經(jīng)驗(yàn)分享,具體使用還要根據(jù)各位自己的實(shí)際情況而定易縣聚丙烯酰胺相關(guān)資料