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眾所周知
,生活污水處理過程中會(huì)產(chǎn)生大量的活性污泥,污水處理過程中污泥量過低,污水中污染物得不到充分的分解致使出水水質(zhì)不達(dá)標(biāo)。污泥含量過高,一部分活性污泥會(huì)因得不到充足的營(yíng)養(yǎng)而死亡分解,活性污泥分解后會(huì)產(chǎn)生大量的污染物,從而影響污水處理效果。那么就需要通過排出剩余污泥來控制污水中活性污泥的含量,從而取得理想的污水處理效果。排出的剩余污泥需要通過固液分離來降低污泥體積從而進(jìn)行下一步的污泥無害化處理
。污水處理廠一般采用離心式壓泥機(jī)一
簡(jiǎn)單描述一下我廠的帶式壓濾機(jī)工作過程:污泥通過變頻螺桿泵從污泥濃縮池通過管道混合器抽到壓濾機(jī)上
二
帶式壓濾機(jī)壓泥是一個(gè)動(dòng)態(tài)的操作過程
1
濃縮池污泥含水率低于98.5%
濃縮池污泥含水率主要受濃縮池體積
2
活性污泥顆粒較厭氧硝化后的污泥顆粒大
3
污泥投加PAM后
如果PAM投加量過大,混合溶液中攜帶有PAM
4、PAM濃度
PAM的分子能與分散于溶液中的懸浮粒子架橋吸附
5、濾布通透度
濾布的通透程度直接決定壓泥機(jī)的出泥速度
濾布是依靠固定的噴淋裝置進(jìn)行沖洗
6
、壓泥機(jī)的穩(wěn)定程度帶式壓濾機(jī)主要由空壓機(jī)
、電機(jī)減速機(jī)、濾帶壓濾機(jī)在設(shè)計(jì)上已經(jīng)充分的考慮到各方面因素的影響
,因此不要輕易的去改動(dòng)部分設(shè)計(jì)。比如:分料板主要作用是使污泥平均的分布在濾布上,在以前的工作中將分料板去掉,壓濾機(jī)壓濾段軸承損壞率高,這主要是由于污泥在濾布上分布不均勻,在壓榨過程中濾布受力不均,兩側(cè)軸承受力也不均勻,從而造成濾布扭曲甚至撕裂,軸承破損。7、泥藥混合程度
污泥和PAM混合后
,PAM能使污泥通過電中和及架橋吸附作用,絮凝在一起,從而使游離水與污泥分離開來?div id="4qifd00" class="flower right">8
、濾布目數(shù)帶式壓濾機(jī)的濾布是使污泥與游離水分離開來,從而達(dá)到污泥脫水的目的
。在濾布的選型直接影響壓泥機(jī)出泥效果。如果濾布目數(shù)過大,濾布上的空隙就小,造成固液分離困難,從而影響污泥脫水過程。如果濾布目數(shù)過少,濾布上的空隙就大,在壓榨過程中污泥在收到擠壓后會(huì)被擠出濾布,這樣就會(huì)造成用藥量增加而出泥量減少三
1、降低濃縮池污泥含水率
在設(shè)計(jì)初期應(yīng)該考慮適當(dāng)增加濃縮池容積,這樣可以增大污泥沉降時(shí)間
,在一定程度上可以降低濃縮池污泥含水率。在保證二沉池不會(huì)出現(xiàn)翻泥的情況下,適當(dāng)增加活性污泥在二沉池沉淀時(shí)間
,以降低二沉池污泥含水率,但此方法不容易掌握,如果控制不好污泥沉淀時(shí)間的話,很容易造成二沉池污泥過多,從而嚴(yán)重影響出水水質(zhì)。在好氧池SV30正常的情況下采取間歇式補(bǔ)泥
,即:將剩余污泥排入濃縮池,濃縮池出水口從上清液變成渾濁的污泥時(shí)停止補(bǔ)泥,待濃縮池內(nèi)污泥沉淀一定時(shí)間之后再次往濃縮池補(bǔ)充剩余污泥,如此反復(fù)。在好氧池SV30不正常的情況下,就需要從二沉池取一定量的污泥做“PAC或者Fecl3對(duì)污泥的絮凝實(shí)驗(yàn)”
。實(shí)驗(yàn)過程如下:①配制1g/L的PAC或Fecl3溶液
;②取4個(gè)1000mL量筒并依此編號(hào),分別加入1000mL二沉池剩余污泥;③在6個(gè)量筒內(nèi)分別加入0mL、0.5mL、0.75mL、1mL配好的PAC或Fecl3溶液;④靜置30分鐘后觀察每個(gè)量筒內(nèi)的污泥沉淀情況。以此為依據(jù)在往濃縮池內(nèi)注入剩余污泥時(shí)添加相應(yīng)量的PAC或Fecl3溶液
。2
、增加濃縮池內(nèi)活性污泥比例濃縮池內(nèi)溶解液幾乎為零,如果一天不進(jìn)行壓泥作業(yè)
,那么濃縮池內(nèi)的污泥將進(jìn)行厭氧消化,對(duì)后續(xù)的壓泥操作有一定的影響。所以在壓泥作業(yè)前必須往濃縮池注入二沉池的活性剩余污泥,增加濃縮池內(nèi)活性污泥比例,以此來保證后續(xù)的壓泥作業(yè)。3
、控制合適的泥藥比PAM的投加量由污泥流量、污泥含水率
4
我廠絮凝劑經(jīng)過多次不同濃度PAM實(shí)驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)PAM濃度在0.6‰-0.8‰之間壓泥效果佳
5
中水的水質(zhì)直接影響到濾布的通透程度。所以在中水利用之前應(yīng)該進(jìn)行水中硬質(zhì)懸浮物的檢測(cè)
,如果不滿足壓泥機(jī)用水需求的話應(yīng)該增加中水過濾系統(tǒng),以提高中水水質(zhì),或者在壓泥機(jī)噴淋頭前端增加濾網(wǎng)以滿足壓泥機(jī)噴淋用水需求。泥藥配比也會(huì)影響濾布的通透程度
。因此在正常生產(chǎn)過程中調(diào)配好污泥和PAM的配比,以保證濾布的通透度,增加產(chǎn)量。6、保證壓泥機(jī)的穩(wěn)定程度
我廠壓泥機(jī)主要表現(xiàn)的問題為:
①軸承頻繁磨損
;②濾布經(jīng)常跑偏;③張緊氣缸和糾偏氣缸偶爾失靈;④濾布不均勻扯拉嚴(yán)重;⑤濾布跑偏時(shí)自動(dòng)停機(jī)功能有時(shí)失靈。針對(duì)以上問題,我廠組織專業(yè)人員對(duì)壓泥機(jī)進(jìn)行定期保養(yǎng)
、檢修,發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題徹底找出造成該問題的原因,以此來杜絕該類問題再次發(fā)生7
以前我廠的管道混合器與上料口僅2米的管道連接,泥藥混合后混合時(shí)間過短
8、適當(dāng)降低濃縮段濾布目數(shù)
我廠試運(yùn)行初期濃縮段和壓濾段選用濾布目數(shù)太大
經(jīng)過我們恒磊帶式壓濾機(jī)半年多的調(diào)試和改造成果表現(xiàn)如下:
目前我廠污泥脫水后污泥含水率由以前的80%左右降至60%-70%之間
PAM用量由以前每噸干泥8Kg以上PAM用量降低至3-3.5Kg之間
中水過濾系統(tǒng)降低了水中硬質(zhì)懸浮物的含量
出泥速度由以前兩臺(tái)帶式壓濾機(jī)1.5小時(shí)出1噸干泥變?yōu)?0分鐘出1噸干泥,加快污泥出泥量同時(shí)減少機(jī)械運(yùn)行時(shí)間
綜上所述,合理控制各項(xiàng)影響因素
聲明:以上只是我們恒磊帶式壓濾機(jī)廠的經(jīng)驗(yàn)分享