眾所周知
排出的剩余污泥需要通過固液分離來降低污泥體積從而進行下一步的污泥無害化處理
。污水處理廠一般采用離心式壓泥機、帶式壓濾機、板框式壓濾機等。目前我廠采用的是帶式壓濾機。下面就來和我們恒磊帶式壓濾機探討一下帶式壓濾機出泥的影響因素。一、帶式壓濾機的工作原理
簡單描述一下我廠的帶式壓濾機工作過程:污泥通過變頻螺桿泵從污泥濃縮池通過管道混合器抽到壓濾機上
,在此過程中將一定濃度的陽離子PAM(聚丙烯酰胺)溶液通過變頻螺桿泵打入管道混合器中,在管道混合器中泥藥充分混合后進入壓濾機混凝槽。泥藥在混凝槽中再次混合后通過自流進入污泥濃縮段,在此階段污泥中的水通過重力流出濾布,提高濃縮段的污泥濃度。濃縮后的污泥通過滾動的濾布進入污泥脫水段二、影響帶式壓濾機出泥的因素
帶式壓濾機壓泥是一個動態(tài)的操作過程
,影響出泥量和出泥速度有一下幾種因素。1、濃縮池污泥含水率
濃縮池污泥含水率低于98.5%
,壓泥機的出泥速度遠遠高于98.5以上。如果污泥含水率低于95%,那么污泥將失去流動性,不利于壓泥工作。所以有必要降低濃縮池污泥含水率,但是含水率不能低于95%。濃縮池污泥含水率主要受濃縮池體積
、二沉池剩余污泥含水率、污泥沉降性能的影響。增大濃縮池體積可以增加污泥沉降時間,從而降低濃縮池污泥含水率,所以在工程設計中應該考慮適當增加濃縮池體積。二沉池剩余污泥的含水率一般在97.3%-98.5%之間,二沉池污泥濃度過高會增加二沉池污泥沉降壓力從而造成二沉池翻泥,所以一般不采取通過降低二沉池污泥含水率來降低濃縮池污泥含水率。污泥的沉降性能嚴重影響濃縮池污泥含水率,正常情況下SV30(30分鐘內的污泥沉降比)為15%-30%,但是特殊情況下SV30會達到70%以上,在這種情況下就需要通過增加外部條件來加快污泥沉降速度(一般采用加入一定比例的PAC或Fecl3)?div id="d48novz" class="flower left">2
、活性污泥在污泥中所占的比例活性污泥顆粒較厭氧硝化后的污泥顆粒大,與PAM混合后游離態(tài)水更好與污泥分離開來
。通過壓泥操作發(fā)現:當濃縮池中厭氧硝化污泥比例高時,泥藥混合后固液分離效果不好3、泥藥比
污泥投加PAM后
如果PAM投加量過大,混合溶液中攜帶有PAM
4、PAM濃度
PAM的分子能與分散于溶液中的懸浮粒子架橋吸附
,有著極強的絮凝作用。PAM的濃度決定壓泥的效果,如果濃度過高(比如2‰以上)在保證泥藥充分混合的情況下,需要加入過量的PAM,否則會造成上料口泥藥混合不均勻,造成一定量的PAM浪費,同時會造成濾布堵塞,不利于壓泥工作的進行5
濾布的通透程度直接決定壓泥機的出泥速度。在濾布通透的情況下
濾布是依靠固定的噴淋裝置進行沖洗
6
帶式壓濾機主要由空壓機
壓濾機在設計上已經充分的考慮到各方面因素的影響
7、泥藥混合程度
污泥和PAM混合后
8
帶式壓濾機的濾布是使污泥與游離水分離開來
三
1
在設計初期應該考慮適當增加濃縮池容積,這樣可以增大污泥沉降時間
在保證二沉池不會出現翻泥的情況下,適當增加活性污泥在二沉池沉淀時間
在好氧池SV30正常的情況下采取間歇式補泥
在好氧池SV30不正常的情況下,就需要從二沉池取一定量的污泥做“PAC或者Fecl3對污泥的絮凝實驗”
。實驗過程如下:①配制1g/L的PAC或Fecl3溶液
;②取4個1000mL量筒并依此編號,分別加入1000mL二沉池剩余污泥;③在6個量筒內分別加入0mL、0.5mL、0.75mL、1mL配好的PAC或Fecl3溶液;④靜置30分鐘后觀察每個量筒內的污泥沉淀情況。以此為依據在往濃縮池內注入剩余污泥時添加相應量的PAC或Fecl3溶液。
2
、增加濃縮池內活性污泥比例濃縮池內溶解液幾乎為零
,如果一天不進行壓泥作業(yè),那么濃縮池內的污泥將進行厭氧消化,對后續(xù)的壓泥操作有一定的影響。所以在壓泥作業(yè)前必須往濃縮池注入二沉池的活性剩余污泥,增加濃縮池內活性污泥比例,以此來保證后續(xù)的壓泥作業(yè)。3、控制合適的泥藥比
PAM的投加量由污泥流量
、污泥含水率4
我廠絮凝劑經過多次不同濃度PAM實驗后發(fā)現PAM濃度在0.6‰-0.8‰之間壓泥效果佳
5
、保證濾布通透中水的水質直接影響到濾布的通透程度。所以在中水利用之前應該進行水中硬質懸浮物的檢測
,如果不滿足壓泥機用水需求的話應該增加中水過濾系統(tǒng),以提高中水水質,或者在壓泥機噴淋頭前端增加濾網以滿足壓泥機噴淋用水需求。泥藥配比也會影響濾布的通透程度
。因此在正常生產過程中調配好污泥和PAM的配比,以保證濾布的通透度,增加產量。6
、保證壓泥機的穩(wěn)定程度我廠壓泥機主要表現的問題為:
①軸承頻繁磨損;②濾布經常跑偏
;③張緊氣缸和糾偏氣缸偶爾失靈;④濾布不均勻扯拉嚴重;⑤濾布跑偏時自動停機功能有時失靈。針對以上問題
,我廠組織專業(yè)人員對壓泥機進行定期保養(yǎng)、檢修,發(fā)現一個問題徹底找出造成該問題的原因,以此來杜絕該類問題再次發(fā)生。對軸承定期涂抹黃油,保證軸承轉子的潤滑性,防止軸承頻繁磨損。合理調整濾布轉速,及分料板高度,防止因受力不均造成濾布扭曲甚至撕裂,并可防止因受力不均所造成的軸承磨損。7
、增加泥藥混合時間以前我廠的管道混合器與上料口僅2米的管道連接,泥藥混合后混合時間過短
8、適當降低濃縮段濾布目數
我廠試運行初期濃縮段和壓濾段選用濾布目數太大
經過我們恒磊帶式壓濾機半年多的調試和改造成果表現如下:
目前我廠污泥脫水后污泥含水率由以前的80%左右降至60%-70%之間,不僅降低污泥體積
,減少運輸成本,而且完全滿足衛(wèi)生填埋污泥含水率低于80%的要求。PAM用量由以前每噸干泥8Kg以上PAM用量降低至3-3.5Kg之間
。PAM用量的降低極大的減少了污泥脫水成本。中水過濾系統(tǒng)降低了水中硬質懸浮物的含量,噴淋的壓力由以前的0.08MPA降低至0.05MPA
,因此可以省去一臺18KW的沖洗水泵,由此又可省去一筆電費支出。出泥速度由以前兩臺帶式壓濾機1.5小時出1噸干泥變?yōu)?0分鐘出1噸干泥
,加快污泥出泥量同時減少機械運行時間,減少機械磨損,同時降低運行電力成本。綜上所述
,合理控制各項影響因素,可以極大的降低運行成本聲明:以上只是我們恒磊帶式壓濾機廠的經驗分享,具體使用還要根據各位自己的實際情況而定寧晉縣聚丙烯酰胺相關資料