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眾所周知
,生活污水處理過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的活性污泥,污水處理過(guò)程中污泥量過(guò)低,污水中污染物得不到充分的分解致使出水水質(zhì)不達(dá)標(biāo)。污泥含量過(guò)高,一部分活性污泥會(huì)因得不到充足的營(yíng)養(yǎng)而死亡分解排出的剩余污泥需要通過(guò)固液分離來(lái)降低污泥體積從而進(jìn)行下一步的污泥無(wú)害化處理
一、帶式壓濾機(jī)的工作原理
簡(jiǎn)單描述一下我廠的帶式壓濾機(jī)工作過(guò)程:污泥通過(guò)變頻螺桿泵從污泥濃縮池通過(guò)管道混合器抽到壓濾機(jī)上
,在此過(guò)程中將一定濃度的陽(yáng)離子PAM(聚丙烯酰胺)溶液通過(guò)變頻螺桿泵打入管道混合器中,在管道混合器中泥藥充分混合后進(jìn)入壓濾機(jī)混凝槽。泥藥在混凝槽中再次混合后通過(guò)自流進(jìn)入污泥濃縮段,在此階段污泥中的水通過(guò)重力流出濾布,提高濃縮段的污泥濃度。濃縮后的污泥通過(guò)滾動(dòng)的濾布進(jìn)入污泥脫水段,在脫水段污泥被滾動(dòng)的濾布擠壓脫去游離態(tài)的水,從而進(jìn)一步降低污泥的含水率。在整個(gè)過(guò)程中濾布通過(guò)固定的噴淋頭沖洗,以達(dá)到濾布通透游離水更快濾出目的。二、影響帶式壓濾機(jī)出泥的因素
帶式壓濾機(jī)壓泥是一個(gè)動(dòng)態(tài)的操作過(guò)程
,影響出泥量和出泥速度有一下幾種因素。1、濃縮池污泥含水率
濃縮池污泥含水率低于98.5%
,壓泥機(jī)的出泥速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于98.5以上。如果污泥含水率低于95%,那么污泥將失去流動(dòng)性,不利于壓泥工作。所以有必要降低濃縮池污泥含水率,但是含水率不能低于95%。濃縮池污泥含水率主要受濃縮池體積
、二沉池剩余污泥含水率、污泥沉降性能的影響。增大濃縮池體積可以增加污泥沉降時(shí)間,從而降低濃縮池污泥含水率,所以在工程設(shè)計(jì)中應(yīng)該考慮適當(dāng)增加濃縮池體積。二沉池剩余污泥的含水率一般在97.3%-98.5%之間,二沉池污泥濃度過(guò)高會(huì)增加二沉池污泥沉降壓力從而造成二沉池翻泥,所以一般不采取通過(guò)降低二沉池污泥含水率來(lái)降低濃縮池污泥含水率。污泥的沉降性能嚴(yán)重影響濃縮池污泥含水率2
活性污泥顆粒較厭氧硝化后的污泥顆粒大,與PAM混合后游離態(tài)水更好與污泥分離開來(lái)
。通過(guò)壓泥操作發(fā)現(xiàn):當(dāng)濃縮池中厭氧硝化污泥比例高時(shí),泥藥混合后固液分離效果不好,污泥顆粒過(guò)小會(huì)造成濃縮段濾布透水性低,增加壓濾段固液分離負(fù)擔(dān),降低壓泥機(jī)產(chǎn)量。當(dāng)濃縮池中活性污泥比例高時(shí)在壓泥機(jī)濃縮段固液分離效果好,減輕了壓濾段濾布固液分離的負(fù)擔(dān)。游離態(tài)水份在濃縮段流出多的話就可以適當(dāng)增加上機(jī)泥藥混合液流量,從而在單位時(shí)間內(nèi)增加壓泥機(jī)污泥產(chǎn)量。3
、泥藥比污泥投加PAM后
,通過(guò)管道混合器初步混合,在后續(xù)管道中進(jìn)一步混合,后通過(guò)混凝槽終混合。在混合過(guò)程中泥藥通過(guò)流動(dòng)中的紊流作用,使大部分游離態(tài)水與污泥分開,進(jìn)而在濃縮段達(dá)到固液初步分離的效果。在終的泥藥混合溶液中不應(yīng)含有游離態(tài)的PAM。如果PAM投加量過(guò)大
,混合溶液中攜帶有PAM,一方面造成PAM的浪費(fèi)4
PAM的分子能與分散于溶液中的懸浮粒子架橋吸附
5
濾布的通透程度直接決定壓泥機(jī)的出泥速度。在濾布通透的情況下
濾布是依靠固定的噴淋裝置進(jìn)行沖洗
6
帶式壓濾機(jī)主要由空壓機(jī)
壓濾機(jī)在設(shè)計(jì)上已經(jīng)充分的考慮到各方面因素的影響
7
污泥和PAM混合后,PAM能使污泥通過(guò)電中和及架橋吸附作用
8
、濾布目數(shù)帶式壓濾機(jī)的濾布是使污泥與游離水分離開來(lái),從而達(dá)到污泥脫水的目的
。在濾布的選型直接影響壓泥機(jī)出泥效果。如果濾布目數(shù)過(guò)大,濾布上的空隙就小三
1
在設(shè)計(jì)初期應(yīng)該考慮適當(dāng)增加濃縮池容積,這樣可以增大污泥沉降時(shí)間
在保證二沉池不會(huì)出現(xiàn)翻泥的情況下
在好氧池SV30正常的情況下采取間歇式補(bǔ)泥,即:將剩余污泥排入濃縮池
,濃縮池出水口從上清液變成渾濁的污泥時(shí)停止補(bǔ)泥,待濃縮池內(nèi)污泥沉淀一定時(shí)間之后再次往濃縮池補(bǔ)充剩余污泥,如此反復(fù)。在好氧池SV30不正常的情況下
,就需要從二沉池取一定量的污泥做“PAC或者Fecl3對(duì)污泥的絮凝實(shí)驗(yàn)”。實(shí)驗(yàn)過(guò)程如下:①配制1g/L的PAC或Fecl3溶液
;②取4個(gè)1000mL量筒并依此編號(hào),分別加入1000mL二沉池剩余污泥;③在6個(gè)量筒內(nèi)分別加入0mL、0.5mL、0.75mL、1mL配好的PAC或Fecl3溶液;④靜置30分鐘后觀察每個(gè)量筒內(nèi)的污泥沉淀情況。以此為依據(jù)在往濃縮池內(nèi)注入剩余污泥時(shí)添加相應(yīng)量的PAC或Fecl3溶液
。2、增加濃縮池內(nèi)活性污泥比例
濃縮池內(nèi)溶解液幾乎為零
,如果一天不進(jìn)行壓泥作業(yè),那么濃縮池內(nèi)的污泥將進(jìn)行厭氧消化,對(duì)后續(xù)的壓泥操作有一定的影響。所以在壓泥作業(yè)前必須往濃縮池注入二沉池的活性剩余污泥,增加濃縮池內(nèi)活性污泥比例,以此來(lái)保證后續(xù)的壓泥作業(yè)。3、控制合適的泥藥比
PAM的投加量由污泥流量
、污泥含水率、活性污泥比例以及PAM濃度來(lái)確定,影響因素比較復(fù)雜4、掌握好PAM濃度
我廠絮凝劑經(jīng)過(guò)多次不同濃度PAM實(shí)驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)PAM濃度在0.6‰-0.8‰之間壓泥效果佳
。在省藥的同時(shí)可以加快游離水和污泥分離,增加污泥產(chǎn)量。低濃度的PAM也可以降低污泥脫水后的含水率,PAM濃度在0.6‰-0.8‰之間,可以把污泥的含水率降低至60%-70%之間。5
、保證濾布通透中水的水質(zhì)直接影響到濾布的通透程度。所以在中水利用之前應(yīng)該進(jìn)行水中硬質(zhì)懸浮物的檢測(cè)
,如果不滿足壓泥機(jī)用水需求的話應(yīng)該增加中水過(guò)濾系統(tǒng),以提高中水水質(zhì),或者在壓泥機(jī)噴淋頭前端增加濾網(wǎng)以滿足壓泥機(jī)噴淋用水需求。泥藥配比也會(huì)影響濾布的通透程度
。因此在正常生產(chǎn)過(guò)程中調(diào)配好污泥和PAM的配比,以保證濾布的通透度,增加產(chǎn)量。6、保證壓泥機(jī)的穩(wěn)定程度
我廠壓泥機(jī)主要表現(xiàn)的問題為:
①軸承頻繁磨損
;②濾布經(jīng)常跑偏;③張緊氣缸和糾偏氣缸偶爾失靈;④濾布不均勻扯拉嚴(yán)重;⑤濾布跑偏時(shí)自動(dòng)停機(jī)功能有時(shí)失靈。針對(duì)以上問題
,我廠組織專業(yè)人員對(duì)壓泥機(jī)進(jìn)行定期保養(yǎng)、檢修,發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題徹底找出造成該問題的原因,以此來(lái)杜絕該類問題再次發(fā)生7、增加泥藥混合時(shí)間
以前我廠的管道混合器與上料口僅2米的管道連接
,泥藥混合后混合時(shí)間過(guò)短,泥藥混合不均勻8
、適當(dāng)降低濃縮段濾布目數(shù)我廠試運(yùn)行初期濃縮段和壓濾段選用濾布目數(shù)太大,濾布空隙過(guò)小
,小顆粒的污泥隨游離水流經(jīng)濾布造成濃縮段濾布堵塞嚴(yán)重,噴淋沖洗不干凈,游離水無(wú)法和污泥分離,對(duì)壓濾段影響嚴(yán)重,以至于出泥量非常低。而后我廠濃縮段降低了濾布目數(shù),濾布空隙增大,游離水能迅速流出濾布,降低了壓濾段的污泥含水率,增加壓濾機(jī)出泥量。經(jīng)過(guò)我們恒磊帶式壓濾機(jī)半年多的調(diào)試和改造成果表現(xiàn)如下:
目前我廠污泥脫水后污泥含水率由以前的80%左右降至60%-70%之間
,不僅降低污泥體積,減少運(yùn)輸成本PAM用量由以前每噸干泥8Kg以上PAM用量降低至3-3.5Kg之間。PAM用量的降低極大的減少了污泥脫水成本
中水過(guò)濾系統(tǒng)降低了水中硬質(zhì)懸浮物的含量
出泥速度由以前兩臺(tái)帶式壓濾機(jī)1.5小時(shí)出1噸干泥變?yōu)?0分鐘出1噸干泥
綜上所述,合理控制各項(xiàng)影響因素
聲明:以上只是我們恒磊帶式壓濾機(jī)廠的經(jīng)驗(yàn)分享峰峰礦區(qū)聚丙烯酰胺相關(guān)資料