銷售咨詢熱線:
眾所周知
排出的剩余污泥需要通過固液分離來降低污泥體積從而進(jìn)行下一步的污泥無害化處理。污水處理廠一般采用離心式壓泥機(jī)
、帶式壓濾機(jī)、板框式壓濾機(jī)等。目前我廠采用的是帶式壓濾機(jī)。下面就來和我們恒磊帶式壓濾機(jī)探討一下帶式壓濾機(jī)出泥的影響因素。一
、帶式壓濾機(jī)的工作原理簡單描述一下我廠的帶式壓濾機(jī)工作過程:污泥通過變頻螺桿泵從污泥濃縮池通過管道混合器抽到壓濾機(jī)上
,在此過程中將一定濃度的陽離子PAM(聚丙烯酰胺)溶液通過變頻螺桿泵打入管道混合器中,在管道混合器中泥藥充分混合后進(jìn)入壓濾機(jī)混凝槽。泥藥在混凝槽中再次混合后通過自流進(jìn)入污泥濃縮段,在此階段污泥中的水通過重力流出濾布,提高濃縮段的污泥濃度。濃縮后的污泥通過滾動的濾布進(jìn)入污泥脫水段,在脫水段污泥被滾動的濾布擠壓脫去游離態(tài)的水,從而進(jìn)一步降低污泥的含水率。在整個過程中濾布通過固定的噴淋頭沖洗,以達(dá)到濾布通透游離水更快濾出目的二、影響帶式壓濾機(jī)出泥的因素
帶式壓濾機(jī)壓泥是一個動態(tài)的操作過程
1
濃縮池污泥含水率低于98.5%,壓泥機(jī)的出泥速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于98.5以上
濃縮池污泥含水率主要受濃縮池體積
2
活性污泥顆粒較厭氧硝化后的污泥顆粒大,與PAM混合后游離態(tài)水更好與污泥分離開來
3
污泥投加PAM后,通過管道混合器初步混合
如果PAM投加量過大,混合溶液中攜帶有PAM
4
PAM的分子能與分散于溶液中的懸浮粒子架橋吸附,有著極強(qiáng)的絮凝作用
5
濾布的通透程度直接決定壓泥機(jī)的出泥速度。在濾布通透的情況下
,泥藥混合溶液中的游離水更容易的從濾布流出,不僅可提高濃縮段的污泥濃度,同時也提高了壓濾段污泥的可擠壓性濾布是依靠固定的噴淋裝置進(jìn)行沖洗
6
帶式壓濾機(jī)主要由空壓機(jī)、電機(jī)減速機(jī)
、濾帶、機(jī)架、軸承、花輥、壓榨輥、導(dǎo)向輥、托輥、驅(qū)動輥、糾偏輥、濃縮箱架、給料裝置、分料板、出料斗、擋泥板、濾液回收裝置、防濺罩、進(jìn)水管、落水管、緊固件壓濾機(jī)在設(shè)計(jì)上已經(jīng)充分的考慮到各方面因素的影響
7
、泥藥混合程度污泥和PAM混合后,PAM能使污泥通過電中和及架橋吸附作用
,絮凝在一起,從而使游離水與污泥分離開來?div id="4qifd00" class="flower right">8、濾布目數(shù)
帶式壓濾機(jī)的濾布是使污泥與游離水分離開來
,從而達(dá)到污泥脫水的目的。在濾布的選型直接影響壓泥機(jī)出泥效果。如果濾布目數(shù)過大,濾布上的空隙就小三
1、降低濃縮池污泥含水率
在設(shè)計(jì)初期應(yīng)該考慮適當(dāng)增加濃縮池容積
,這樣可以增大污泥沉降時間,在一定程度上可以降低濃縮池污泥含水率。在保證二沉池不會出現(xiàn)翻泥的情況下,適當(dāng)增加活性污泥在二沉池沉淀時間
,以降低二沉池污泥含水率,但此方法不容易掌握,如果控制不好污泥沉淀時間的話,很容易造成二沉池污泥過多,從而嚴(yán)重影響出水水質(zhì)。在好氧池SV30正常的情況下采取間歇式補(bǔ)泥
,即:將剩余污泥排入濃縮池,濃縮池出水口從上清液變成渾濁的污泥時停止補(bǔ)泥,待濃縮池內(nèi)污泥沉淀一定時間之后再次往濃縮池補(bǔ)充剩余污泥,如此反復(fù)。在好氧池SV30不正常的情況下,就需要從二沉池取一定量的污泥做“PAC或者Fecl3對污泥的絮凝實(shí)驗(yàn)”。實(shí)驗(yàn)過程如下:
①配制1g/L的PAC或Fecl3溶液
以此為依據(jù)在往濃縮池內(nèi)注入剩余污泥時添加相應(yīng)量的PAC或Fecl3溶液
2、增加濃縮池內(nèi)活性污泥比例
濃縮池內(nèi)溶解液幾乎為零
3
PAM的投加量由污泥流量
4
我廠絮凝劑經(jīng)過多次不同濃度PAM實(shí)驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)PAM濃度在0.6‰-0.8‰之間壓泥效果佳
5
中水的水質(zhì)直接影響到濾布的通透程度。所以在中水利用之前應(yīng)該進(jìn)行水中硬質(zhì)懸浮物的檢測
泥藥配比也會影響濾布的通透程度。因此在正常生產(chǎn)過程中調(diào)配好污泥和PAM的配比
6、保證壓泥機(jī)的穩(wěn)定程度
我廠壓泥機(jī)主要表現(xiàn)的問題為:
①軸承頻繁磨損
針對以上問題
7
以前我廠的管道混合器與上料口僅2米的管道連接,泥藥混合后混合時間過短
8
、適當(dāng)降低濃縮段濾布目數(shù)我廠試運(yùn)行初期濃縮段和壓濾段選用濾布目數(shù)太大,濾布空隙過小
,小顆粒的污泥隨游離水流經(jīng)濾布造成濃縮段濾布堵塞嚴(yán)重,噴淋沖洗不干凈,游離水無法和污泥分離,對壓濾段影響嚴(yán)重,以至于出泥量非常低。而后我廠濃縮段降低了濾布目數(shù),濾布空隙增大,游離水能迅速流出濾布經(jīng)過我們恒磊帶式壓濾機(jī)半年多的調(diào)試和改造成果表現(xiàn)如下:
目前我廠污泥脫水后污泥含水率由以前的80%左右降至60%-70%之間
PAM用量由以前每噸干泥8Kg以上PAM用量降低至3-3.5Kg之間。PAM用量的降低極大的減少了污泥脫水成本
中水過濾系統(tǒng)降低了水中硬質(zhì)懸浮物的含量,噴淋的壓力由以前的0.08MPA降低至0.05MPA
出泥速度由以前兩臺帶式壓濾機(jī)1.5小時出1噸干泥變?yōu)?0分鐘出1噸干泥,加快污泥出泥量同時減少機(jī)械運(yùn)行時間
綜上所述
,合理控制各項(xiàng)影響因素,可以極大的降低運(yùn)行成本,從而為我恒磊廠增加效益。聲明:以上只是我們恒磊帶式壓濾機(jī)廠的經(jīng)驗(yàn)分享,具體使用還要根據(jù)各位自己的實(shí)際情況而定!
手機(jī)瀏覽
微信咨詢